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      破碎機除塵器的清灰方式及除塵效果不好原因


      破碎機除塵器設(shè)清灰周期為tmin,清灰方式為單室反吹清灰方式,針刺氈濾袋阻力為1000Pa,隨著濾袋的連續(xù)工作,粉塵在濾袋內(nèi)表面不斷堆積,阻力逐漸增加。
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      破碎機除塵器的清灰方式:
        一、氣體清灰:氣體清灰是借助于高壓氣體或外部大氣反吹濾袋,以   濾袋上的積灰。氣體清灰包括脈沖噴吹清灰、反吹風清灰和反吸風清灰。這種形式的主要應(yīng)用于大型破碎機除塵器的粉塵治理。
        二、機械振打清灰:分頂部振打清灰和中部振打清灰(均對濾袋而言),是借助于機械裝置周期性的輪流振打各排濾袋,以   濾袋上的積灰。
        三、人工敲打:是用人工拍打每個濾袋,以   濾袋上的積灰。
        破碎機除塵器除塵效果不好的原因:
        選礦廠破碎機除塵器的過濾面積選型過小,實際抽風量不足,顎式破碎機下料口的除塵罩和破碎機腔內(nèi)難以形成微負壓,造成崗位環(huán)境粉塵較大。
        進入選礦廠破碎機除塵器的粉塵顆粒較破碎干物料時粗,選礦廠破碎機除塵器易糊袋,下料器易堵塞,致使袋式除塵器通風阻力大幅增加,通風能力下降,揚塵嚴重。
        皮帶機上的物料在下落過程中,空氣與物料一起進入密閉的除塵罩內(nèi),含塵氣體通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外擴散,污染環(huán)境。另外,由于皮帶機轉(zhuǎn)角處除塵點設(shè)置不當,除塵器無論是開與停對下級皮帶機的落差揚塵幾乎無影響。
        需要注意的是,除塵罩擋塵簾的結(jié)構(gòu)對選礦廠破碎機除塵器除塵效果影響很大,擋塵簾不能采用1塊舊皮帶掛上就了事,應(yīng)該將舊皮帶剪成15~20mm寬,1/4部分迭加成1塊簾子(象北方冬季的防風擋簾),這樣既方便皮帶機上物料通行,又有良好的密閉性能。
        破碎機除塵器的壓力損失清灰周期的計算
        破碎機除塵器的壓力損失,清灰方式的選擇及清灰周期的計算:
        破碎機除塵器設(shè)清灰周期為tmin,清灰方式為單室反吹清灰方式,針刺氈濾袋阻力為1000Pa,隨著濾袋的連續(xù)工作,粉塵在濾袋內(nèi)表面不斷堆積,阻力逐漸增加。
        當阻力達到2000Pa時,開始   次反吹風清灰,這一過程所需時間即為清灰周期t。
        取破碎機飛灰(煤)的粉塵比阻力系數(shù)為1.20N·min/(g·m);
        過濾氣速,粉塵質(zhì)量流速為5342kg/h;
        破碎機除塵器過濾面積為2260.8m2,除塵效率為,則:即t=16min;
        由于含塵濃度過高,故采用“三狀態(tài)”清灰法,由程序控制器操縱三通切換閥實現(xiàn);
        破碎機除塵器的壓力損失   高可達2kPa。

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